2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  電子技術課程設計報告</p><p>  設計題目: 停車場車位管理系統 </p><p>  專業班級: </p><p>  學生姓名: </p><p>  指導教師: </p><p>  完成時間:

2、 </p><p><b>  目錄</b></p><p><b>  內容提要</b></p><p><b>  二.設計內容及要求</b></p><p><b>  三.系統概述</b></p><p>  

3、四.單元電路設計、仿真與分析</p><p>  五.電路的安裝與調試</p><p><b>  六.心得體會</b></p><p><b>  七. 參考文獻</b></p><p><b>  一.內容提要:</b></p><p>  該實驗

4、電路圖實現的是實時檢測進車出車,顯示停車場空余的泊車數目、最大停車的位數可手動設定、無空位時會告警提示的“停車場車位管理系統”。進出車由1、2開關模擬,無空位時鎖存,便于車輛進出的控制和車輛的準入控制。該電路經過了模塊設計,組合,仿真模擬和安裝調試這些程序,驗證了它的正確性和可行性。</p><p>  二.設計內容及要求:</p><p>  某停車場為了便于車輛進出的控制,需要自動通知

5、欲停泊的車輛有無空位,及車輛的準入控制,試設計一個由電子電路實現的、實時檢測進車出車、顯示停車場空余的泊車位數目、最大停車位數可設定、無空位告警提示的“停車場車位管理系統”。</p><p><b>  主要要求及指標:</b></p><p>  設一個強制清空鍵。清空后, 顯示停車場最大泊車位數(如40) 。設兩個手動調整鍵(個位,十位), 方便調整現場實際空余泊

6、車位數,此鍵應去抖動。兩位LED顯示.</p><p>  設計一個方向識別電路供加/減計數器使用,進車后空余的泊車位數目減1, 出車后空余的泊車位數目加1 。</p><p>  當無空位時應將無空位告警提示燈點亮,此時若有車強行進入,無空位狀態要保持不變, 若有出自動解除無空位狀態。</p><p>  (*) 設計兩個紅外線光發射/接收傳感器電路供方向識別電路

7、使用,傳感器的輸出信號需整形處理。</p><p><b>  三.系統概述</b></p><p><b>  1.設計思路</b></p><p>  由設計要求可知,首先需要的是方向控制電路,車輛的進出都要產生輸入信號,而且不同。由車位可加可減知需要可逆計數器連接LED顯示車位,進出車產生的脈沖實現加減!其次需要兩個

8、控制鍵分別調整個位和十位,最后需要設計一個反饋電路在LED顯示40和0時鎖存。</p><p><b>  2.參考電路</b></p><p>  3.各功能模塊的劃分與組成:</p><p>  此電路分成四個模塊,分別是方向辨別電路模塊(主要由兩個JK觸發器組成)、可逆計數顯示電路模塊(主要由兩個74LS192和兩個LED組成),手動調整

9、電路模塊(主要由去抖動電路和4個電阻及兩個開關組成)、譯碼鎖存電路模塊(主要由各種門電路和74LS373組成)。</p><p><b>  4.工作原理:</b></p><p>  兩個JK觸發器形成方向控制電路,進車的開關模擬是先斷開1再斷開2再閉合1再閉合2(以下用1212表示),出車的開關模擬是先斷開2再斷開1再閉合2再閉合1(以下用2121表示)。進車時處

10、在上方的JK觸發器(15號管腳)產生一個負脈沖送到74LS192的Down輸入端,下方的JK觸發器(11號管腳)保持高電平不變;出車時的機理相反。這樣就形成了進車車位減1,出車車位加1,同時用兩個192實現個位和十位的進位和借位。當出現40或00時就將此信號轉變為高電平給373的ENG使能端進行鎖存(安裝調試時,鑒于復雜程度,對此功能進行了簡化),并且出現00的信號同時也要轉變為高電平給一個燈,實現車位已滿的提示電路。手動調整鍵與JK觸

11、發器產生的脈沖相與,共同控制192Up和Down的輸入,實現手動輸入脈沖調整個位和十位。</p><p>  四.單元電路設計、仿真與分析</p><p>  1.方向鑒別單元電路:用兩個JK觸發器來實現,目標功能是1212時上方觸發器出先一個脈沖,下面的保持高電平;2121時上方觸發器保持高電平,下面的出現一個脈沖。進車時,1號腿變為低電平,2號腿處變為高電平,雖然給6號腿接口一個下降沿

12、脈沖,由于2號腿保持高電平,7號腿接口為低電平,將JK觸發器鎖存,11號腿輸出認為高電平。當2號腿變為低電平時,給1號腿接口一個下降沿脈沖,使15號腿由高電平變為低電平,11號腿認為高電平。隨后,1號腿變為高電平,由于是上升沿,2號腿接口變為低電平,使15號腿跳為高電平,11號腿保持高電平。最后車進入停車場,2號腿回到高電平。這樣就實現了進車時15號腿有脈沖輸出,11號腿保持高電平,出車時情況相反。(芯片的管腳圖附在后面)</p&

13、gt;<p><b>  時序圖</b></p><p>  進車電路時序圖如下,11為高電平。出車電路同理可得。</p><p>  2.可逆計數顯示單元電路:經查找資料發現192是很好的可逆計數器,當Up端保持高電平,Down端有一個脈沖時,可逆計數器就減1,相反就加1,通過192與LED相連就可實現車位的加減。上一模塊15接口的脈沖接到Down端,

14、11接口接到Up端就可實現進車時車位減1了。同時通過兩塊192實現進位和借位,將上面提到的192的CO和BO端接到另一片192的Up和Down端,沒進位時,CO、BO保持高電平,有進位時,CO產生一個脈沖,BO保持高電平,這樣就實現了進1位。借位時情況相反。LED與192的四個輸出相連,將二進制譯碼成十進制顯示出來。</p><p>  3.手動調整電路模塊:經過思考,手動調整可通過控制192的Up端的輸入來控制

15、,開關3和4為單刀雙擲開關,中間接地兩端通過1k歐電阻和電源+Vcc</p><p>  相連。開關3、4和與非門組成的基本RS觸發器相連,實現手動置數和開關防抖,</p><p>  當需要手動調整個位時就可用開關3產生一個脈沖(撥動開關兩次)送到前一個192 的UP端實現調位數。當需要手動調整十位時就可用開關4產生一個脈沖(撥動開關兩次)送到后一個192 的UP端。值得注意的是,當不用

16、開關3和4時,開關3和4的位置應如下圖所示。</p><p><b>  4.強制置數模塊:</b></p><p>  如上圖所示,5開關實現強制置數功能,起初接高電平,將開關撥向低電平,實現置數,置數之后應將開關5置于高電平。</p><p>  5.譯碼鎖存電路模塊: </p><p>  兩個4072與另外兩個

17、或非門組成兩個8腳或非門,正常情況下都輸出低電平,只有LED現實00或40時出現高電平,并將00時的高電平接入小燈泡。在網上查找后得知,373可以實現鎖存信號,將方向鑒別模塊的兩個輸出通過373與后面電路相連,或非門的高電平373的鎖存使能端ENG相連即可實現鎖存。為了使00時可以出車,分析出車特性為11有脈沖,15保持高電平,這樣,將11端與“00”時8腳或非門的輸出相連即可實現“00”時,進車不通,出車通?!?0”時可用同樣的方法鎖

18、存。</p><p>  6.仿真情況:經老師測試查看,基本模塊都滿足要求,功能完善,但鎖存00和40所用門電路過多,電路復雜。沒有設計兩個紅外線光發射/接收傳感器,只用了1、2開關模擬。</p><p><b>  仿真總電路</b></p><p>  五.電路的安裝與調試</p><p>  方向鑒別電路:按照仿真

19、圖連接好這一模塊,用示波器檢測15和11管腳的電平,未調整好示波器,沒得到結果,選擇了用萬用表檢測15和11管腳電平,發現在進車(1212)和出車(2121)時,電平變化和時序圖符合很好第一部分連接成功。</p><p>  可逆計數顯示單元電路:按照仿真圖接好這一模塊,發現LED保持40不變,檢查了幾遍電路,未發現連接錯誤,幾經周折,最后發現連接個位LED的74192是壞的,換了74192之后,檢測功能符合要求

20、。</p><p>  3.手動調整電路模塊:按照仿真圖連接好這一模塊,發現電路抖動較大,在詢問知道老師之后得知是機械開關的原因。我們用的是基本RS觸發器防抖,老師建議用施密特觸發器防抖。</p><p>  4.譯碼鎖存電路模塊</p><p>  鑒于所用芯片的個數和電路已經別叫復雜,這部分完成了在00時燈亮,沒有完成00時鎖存信號,簡化了部分功能。</p

21、><p>  安裝于調試時的電路:</p><p>  機械開關影響結果抖動,故撤去了。</p><p>  5.電路的測試方法:㈠用1,2兩開關模擬進出車,平時1,2保持高電平,進車時先將1打到低電平,再將2打到低電平,再將1打到高電平,最后將2打到高電平(后用1212簡述)此時LED顯示的數減1,表明有效。出車2121,此時LED顯示的數加1,表明有效。㈡強制清空鍵

22、即Spac5鍵,將其打到高電平即可使LED顯示40,表明結果有效。㈢手動調整鍵,即3,4開關。開關3控制的是十位,開關4控制的是個位,將1打到低電平再打回去,即可讓個位加1,同理可讓十位加1.</p><p>  6.電路元器件清單:</p><p>  芯片管腳 </p><p><b>  六.心得體會<

23、;/b></p><p>  張祝平:通過這次課程設計,不僅使我的理論知識得到鞏固,而且還增強我的動手能力,解決問題的能力及查閱資料的能力。在課程設計的過程中,我們遇到了許多問題,這需要我們耐心地仔細地發現和解決問題。在整個課設過程中,我覺得安裝調試階段最為困難。實驗裝置、芯片等很可能有壞,就像我們這次課設中的74192,這給我們帶來了許多不必要的麻煩。不過,這也增強了我們解決問題的能力。值得高興的是,在組

24、員的耐心檢查下,找出了問題所在,并解決了。通過這次的課設,也是我到了一些EWB軟件知識。在這里,非常感謝;組員和老師的幫助!</p><p>  潘雄林:通過這一學期對數電和模電的學習,覺得對其有點認識,擔當拿到設計的課題時就傻眼了,不知道怎么下手,在老師的指導下,慢慢的懂了點,進行設計的理論階段,這一過程學會一點EWB的知識,并且運用于實踐,理論過程順利的通過老師的驗收;滿以為最后的接線會很快,但是過程卻是復雜

25、的,首先我們沒有在做每一個模塊時檢查,太過于急于求成,所以最后沒檢查錯誤來,通過老師的指點,我們又重新開始做,做得格外仔細,但我們還是沒出結果,在開關的選取上走了一個大彎路,并且找錯誤時沒有科學的方法,我們一條線一條線的找,沒找出來錯誤,再次求教老師,老師建議我們檢查一下芯片的問題,我們注意逐一檢查,檢查出芯片74192出了問題,換了新片,試驗大概成功了!但有一個缺點就是我們沒處理好質數開關,它的抖動太厲害,對實驗又很大影響。實驗被驗收

26、,我也認識到團隊的重要性及老師的重要性,在以后學習生活中,尤為重要!</p><p>  張仁濤:通過這次課設,我的理論知識不僅得到了鞏固,而且還學到了一些課外知識,比如一些芯片的功能和EWB軟件的知識。當然,最為重要的是,鍛煉了我獨立思考解決問題的能力。在平時的學習中,我們一般不會遇到錯誤的電路,但是現在,要自己設計電路,還要不斷修正和簡化,這是對我們能力的鍛煉。在安裝調試的過程中,要一個模塊一個模塊地接線路,

27、同時檢測模塊的功能,在保證此模塊的正確功能,再進行下一模塊地接線。在74192接線,檢測其功能的時候發現不計數,非??鄲?。后來在組員地耐心檢查下,發現74192芯片壞的,于是換了個芯片,一切正常??傊?,這次課設,鍛煉了我獨立思考解決問題的能力和我的耐心,非常高興自己能有這樣的一次鍛煉的機會!</p><p><b>  參考文獻:</b></p><p>  《數字電

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